燃煤電廠(chǎng)是我國(guó)各種大氣污染物的重要排放源,大約90%的SO2、67%的NOx、70%的粉塵來(lái)源于燃煤電廠(chǎng)。
由于防治大氣污染行動(dòng)計(jì)劃逐步得以推進(jìn),燃煤電廠(chǎng)的排放改造開(kāi)始列入議程。2014年10月,國(guó)家發(fā)改委、環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)的通知》,行動(dòng)目標(biāo)中提出“東部地區(qū)新建燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值(即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50mg/m3),即通常據(jù)說(shuō)的‘超潔凈排放’”。通知發(fā)布不久,我國(guó)多家燃煤電廠(chǎng)先后宣稱(chēng)實(shí)現(xiàn)了煙氣中煙塵、SO2、NOx三項(xiàng)大氣污染物的“近零排放”、“超清潔排放”或“超低排放”。
然而,燃煤電廠(chǎng)“超潔凈排放”受到追捧的同時(shí),質(zhì)疑之聲也不絕于耳。“超潔凈排放”到底值不值?
煙氣治理技術(shù)仍有短板
在電力行業(yè)煙氣治理措施的機(jī)理和技術(shù)上,我國(guó)目前已經(jīng)具備了相對(duì)成熟的經(jīng)驗(yàn)。然而從煙氣治理設(shè)施運(yùn)行的情況來(lái)看,由于受系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備質(zhì)量、安裝、調(diào)試以及運(yùn)行管理等因素的影響,很多電廠(chǎng)煙氣處理效率運(yùn)行穩(wěn)定性尚待提高。
以煙氣脫硫?yàn)槔?,目前燃煤機(jī)組脫硫工藝主要為濕法脫硫,以石灰石-石膏法最為常見(jiàn)。濕法脫硫雖然是一項(xiàng)較為成熟的技術(shù),但是部分電廠(chǎng)存在燃煤硫份偏離設(shè)計(jì)值(電廠(chǎng)為節(jié)約成本,使用劣質(zhì)煤)的情況,直接造成脫硫設(shè)施入口煙氣量和SO2濃度超出設(shè)計(jì)范圍,脫硫設(shè)施無(wú)法長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。而且在一些電廠(chǎng),脫硫吸收塔常常被當(dāng)成第二級(jí)除塵器,大量煙塵進(jìn)入脫硫塔,輕則降低脫硫效率,影響副產(chǎn)物的脫水性能,加劇系統(tǒng)的磨損,重則可引起吸收漿液的品質(zhì)惡化,脫硫設(shè)施無(wú)法運(yùn)行,被迫停運(yùn)。
另外,由于煙氣換熱器(GGH)普遍存在積灰、堵灰,阻力劇增、漏風(fēng)大引發(fā)SO2超標(biāo)等問(wèn)題,目前安裝濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的燃煤發(fā)電機(jī)組普遍拆除了GGH。但取消了GGH后往往會(huì)出現(xiàn)煙囪排煙溫度降低,容易出現(xiàn)夾帶液態(tài)污染物的排放,導(dǎo)致正常天氣情況下,煙囪附近區(qū)域經(jīng)常出現(xiàn)下降小液滴的“石膏雨”現(xiàn)象。“石膏雨”產(chǎn)生的原因,還包括脫硫塔設(shè)計(jì)偏小、塔內(nèi)流速較大、濕法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行效率降低、除霧器效果較差、煙囪內(nèi)部冷凝液收集設(shè)計(jì)不合理等。
在脫硝方面,電廠(chǎng)脫硝主流工藝是選擇性催化還原法(SCR),約占脫硝機(jī)組總裝機(jī)容量的95%以上,非選擇性催化還原法(SNCR)占5%以下。脫硝系統(tǒng)存在的潛在問(wèn)題主要包括:液氨的安全性問(wèn)題、脫硝技術(shù)國(guó)產(chǎn)化問(wèn)題、失效催化劑的再生與處置問(wèn)題、氨逃逸問(wèn)題等。此外,由于近年實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展不足,電廠(chǎng)機(jī)組長(zhǎng)期在低負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行,煙溫下降,SCR煙氣脫硝裝置不能正常運(yùn)行,NOx濃度是額定負(fù)荷的2~3倍,這個(gè)問(wèn)題也亟待解決。
除塵工藝主要有電除塵、袋式除塵和電袋復(fù)合等,除塵的問(wèn)題主要在于設(shè)計(jì)原因,目前運(yùn)行的電除塵器比收塵面積偏小,其除塵器的除塵效率和煙塵排放濃度不能滿(mǎn)足更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)限值。加上電廠(chǎng)實(shí)際燃煤煤質(zhì)經(jīng)常偏離設(shè)計(jì)煤質(zhì),除塵設(shè)施不能適應(yīng)煤質(zhì)的變化,引起運(yùn)行性能下降。設(shè)備的老化,運(yùn)行維護(hù)不及時(shí),也會(huì)影響除塵器的投運(yùn)率等。
“超潔凈排放”環(huán)保改造怎么做?
在“超潔凈排放”改造的熱潮面前,我國(guó)各大發(fā)電集團(tuán)、環(huán)保公司等對(duì)煙塵、二氧化硫和氮氧化物的超低排放控制進(jìn)行了一系列的探索研究,逐步摸索出一些改造的技術(shù)路線(xiàn)圖。
在除塵方面,主要采取包括低溫電除塵、電除塵器配高效電源 濕式電除塵器和電袋復(fù)合高效除塵器 濕法脫硫 高效除霧器等工藝路線(xiàn)。
在脫硫技術(shù)上,相對(duì)于常規(guī)的石灰石—石膏濕法脫硫系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)超低排放的脫硫新技術(shù)主要有雙循環(huán)技術(shù)(包括單塔雙循環(huán)、雙塔雙循環(huán))、托盤(pán)塔技術(shù)(包括單托盤(pán)、雙托盤(pán))、增加噴淋層、增加性能增強(qiáng)環(huán)、提升石灰石品質(zhì)、添加脫硫增效劑等。
脫硝技術(shù)上,一方面是在不影響鍋爐效率與安全的前提下,控制低氮燃燒后的NOx產(chǎn)生濃度,另一方面提高現(xiàn)有SCR的脫硝效率,通常通過(guò)增加SCR催化劑的填裝層數(shù)或催化劑的體積,改造工程多將原有的2 1層催化劑直接更改為3層全部填裝,部分電廠(chǎng)采用3 1層SCR催化劑等措施實(shí)現(xiàn)運(yùn)行提效。
然而,從上述主要采用的“超潔凈排放”技術(shù)來(lái)看,除塵、脫硫、脫硝的基本技術(shù)并沒(méi)有重大突破,主要是通過(guò)多種技術(shù)的進(jìn)一步組合(或串聯(lián)),對(duì)煙氣治理過(guò)程的延長(zhǎng)(或處理次數(shù)的增加)。概而言之就是提高處理強(qiáng)度,但是組合后設(shè)備增多,其整體效率和穩(wěn)定性等都有待考究。
要算好“超潔凈排放”經(jīng)濟(jì)與環(huán)境賬
“超潔凈排放”從產(chǎn)生一開(kāi)始,就伴隨著各種質(zhì)疑聲,其中異議最多的當(dāng)屬這種改造在經(jīng)濟(jì)上是否可行?其產(chǎn)生的環(huán)境效益是否被夸大?
為了解答這兩個(gè)問(wèn)題,筆者以廣東省116個(gè)12.5萬(wàn)千瓦以上燃煤機(jī)組為樣本,從珠三角與非珠三角兩個(gè)層面對(duì)燃煤發(fā)電機(jī)組實(shí)施“超潔凈排放”進(jìn)行了評(píng)估。
在經(jīng)濟(jì)可行性方面,對(duì)于現(xiàn)役煤電機(jī)組的環(huán)保改造,不同電廠(chǎng)環(huán)保設(shè)施基礎(chǔ)不同,環(huán)保改造的內(nèi)容也有所不同,因此改造的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用不盡相同。從特別排放限值到實(shí)現(xiàn)燃機(jī)標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)改造工作需要較大的投資。改造費(fèi)用主要來(lái)自于濕式電除塵器的建設(shè)費(fèi)用,當(dāng)前國(guó)內(nèi)1000、600、300MW濕式電除塵器投資中標(biāo)價(jià),分別相應(yīng)≥48-60、≥60-70、≥80-90元/千瓦。珠三角地區(qū)62臺(tái)12.5萬(wàn)千瓦以上燃煤機(jī)組,按125~350MW機(jī)組改造費(fèi)90元/千瓦,600~700MW(1MW=1000千瓦)機(jī)組70元/千瓦,1000MW機(jī)組60元/千瓦進(jìn)行估算,珠三角燃煤機(jī)組的改造投資約19.22億元。非珠三角地區(qū)54臺(tái)12.5萬(wàn)千瓦以上燃煤機(jī)組機(jī)容量為2414.5萬(wàn)千瓦,從現(xiàn)有鍋爐標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到燃機(jī)排放限值的改造費(fèi)用,按300元/千瓦的廢氣治理設(shè)施改造投資計(jì),共需投資約72.44億元。
投入巨資改造達(dá)到的“超潔凈排放”,能夠給環(huán)境減少多少的負(fù)擔(dān)呢?筆者根據(jù)廣東省116個(gè)12.5萬(wàn)千瓦以上燃煤機(jī)組2013年廢氣排放情況,采用額定煙氣量對(duì)燃煤發(fā)電機(jī)組達(dá)到“超潔凈排放”環(huán)境效益進(jìn)行評(píng)估,結(jié)果可以看出,珠三角地區(qū)62臺(tái)燃煤機(jī)組實(shí)施該排放限值后,與特別排放限值相比,煙塵、SO2和NOx的減排效果不明顯,改造后其減排比例分別為1.84%、1.07%和2.27%。
與珠三角地區(qū)相比,全省116臺(tái)燃煤機(jī)組實(shí)施該排放限值后,煙塵、SO2和NOx的減排效果較為顯著,改造后其減排比例分別為5.26%、12.06%、4.37%,其主要原因是非珠三角地區(qū)目前執(zhí)行的大氣污染物排放限值相對(duì)寬松。
由此可見(jiàn),煤電機(jī)組滿(mǎn)足“超潔凈排放”技改工作,應(yīng)有條件、有選擇性地穩(wěn)步推進(jìn)。鼓勵(lì)部分重點(diǎn)區(qū)域(企業(yè))根據(jù)環(huán)境空氣質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、區(qū)域大氣改善要求,因地制宜、因煤制宜、因爐制宜確定合適的技改工藝路線(xiàn)。
未來(lái),燃煤發(fā)電機(jī)組將全面實(shí)現(xiàn)“超潔凈排放”限值,已經(jīng)成為大勢(shì)所趨??v觀現(xiàn)有“超潔凈排放”技術(shù),并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)技術(shù)的創(chuàng)新或者出現(xiàn)重大突破,更多的是通過(guò)多種技術(shù)的組合(或串聯(lián)),實(shí)質(zhì)是對(duì)煙氣治理過(guò)程的延長(zhǎng)(或處理次數(shù)的增加)。這種通過(guò)設(shè)備疊加帶來(lái)處理效率提升的技術(shù)改造,增加了設(shè)備運(yùn)行的阻力以及不穩(wěn)定性,產(chǎn)生過(guò)度治理的問(wèn)題。因此,未來(lái)的改造中,需要加大研發(fā)力度,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)治污,而不是簡(jiǎn)單的技術(shù)疊加。同時(shí),要綜合考慮經(jīng)濟(jì)因素,既要實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo),也要兼顧經(jīng)濟(jì)可行。
另外,以廣東省116個(gè)12.5萬(wàn)千瓦以上燃煤機(jī)組為例,按珠三角與非珠三角對(duì)燃煤發(fā)電機(jī)組達(dá)到“超潔凈排放”環(huán)境效益進(jìn)行評(píng)估,結(jié)果表明,煤電機(jī)組滿(mǎn)足“超潔凈排放”技改工作,應(yīng)有條件、有選擇性地穩(wěn)步推進(jìn)。這就說(shuō)明,“超潔凈排放”不能夠一擁而上,而應(yīng)該鼓勵(lì)部分重點(diǎn)區(qū)域(企業(yè))根據(jù)環(huán)境空氣質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、區(qū)域大氣改善要求,因地制宜、因煤制宜、因爐制宜確定合適的技改工藝路線(xiàn)。
揚(yáng)州圣豐丨燃煤發(fā)電機(jī)組“超潔凈排放”到底值不值? 本文被閱讀 0 次